在练习现场,各个生产工序依据不同功能进行了分类,相互之间没有太大联系,预测系统与客户订单也各不相干,组装生产人员被告知"尽管生产吧,甭管质量。"第一轮下来,产品是及时交货了,但是单位成本和其它测评项目结果都不尽人意,参与者觉得垂头丧气。但随后,他们在专家的鼓励下,以精益生产方式积极改善生产流程,到了模拟练习的第四轮(当天最后时刻),生产率提高了1/5,单位成本已直线下降,人们开始充满信心了。 "这是意识问题,意识起了很大的作用,"CRMS负责精益生产计划的经理Roderick S. Heard说,"参与者真正体验到了,在一个精益生产环境里工作是什么样的。"Heard帮助设计了模拟练习,他认为,这种练习的两个因素使人们的想法发生了变化。一是使用真实的元件去生产真正的产品,这使模拟练习更加真实;另一个就是参与者以浓厚的兴趣和极大的热情扮演着各自的角色,这使模拟练习更有趣味。 对Dana公司来说,模拟练习的关键在于使持怀疑态度的参与者理解精益生产。Van Gieson解释说:"有了模拟练习经历,参与者确实明白了精益变革能够带来好处。"模拟练习已成为Dana公司培训中的重要部分。 趣味模拟练习并不会带来负面影响。据Van Gieson介绍,在IMPACT讨论会的评估中,模拟练习得到了最高分。任何教师都认同这样的观点---带着兴趣去学才是真正的学习。 不断要求精益 Dana公司实施IMPACT计划取得了良好的效果。截止今年,生产率提高了37%,产量提高了43%,生产过程中的库存降低了55%。需要说明的是,这些数字不是在实施精益生产第一年就出现的,这样的结果只有在多年坚持实施精益生产,并不断进行改善的企业里才有可能出现。 以Dana公司的刹车片和底盘工厂的精益变革为例,在那里共有82个推行IMPACT标准的车间。有一个车间加工刹车轴,装配环节跟不上,产量上不去,因此,人们考虑是否需要增加一个装配单元,但投资不小。精益管理委员会找出了一个办法:缩短装配时间。于是成立了一个跨部门的7人小组来解决这一问题,最后将装配时间从6小时压缩到平均1到1.5小时。这样,就没有必要增加装配单元,从而避免了浪费。 Dana公司的精益变革不仅仅是成本的削减。推行IMPACT还要在四个方面获得改善:质量、交货期、人员和安全。Dana公司的Quentin Hazell工厂实施的将精益生产作为客户服务计划的一部
在结束了对IMPACT的讨论,问道是否已感到满足时,Van Gieson只是笑着说,"我喜欢这支团队,这与看到你来了而感到高兴不一样。变革是艰难的,你必须对它有热心。"如果你想要知道实施IMPACT的关键词,或许就是这两个:热情与变革。 特别声明:机电之家(http://www.jdzj.com )所共享的机电类资料,机电论文、机电类文章、机电企业类管理制度、机电类软件都来自网上收集,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理。购买的论文都出自原创,保证作者的原创的版权的转让,任何纠纷由法律解决。 |