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使用换向阀遇到的问题

作者: 来源: 发布时间:2018/2/11 16:12:47  点击数:429
某压铸机的液压回路如图1所示,工作过程为泵a的出口经过一个电磁换向阀、单向阀和泵b的出油口相通,泵a的参数为额定压力6.3 mpa,额定流量70 l/min,泵b的参数为额定压力21 mpa,额定流量10 l/min,当电磁换向阀通电时,泵a向总油路供油,压力升到一定值后,通过压力继电器控制电磁阀断电使泵a卸载,泵b继续工作。

图1 某压铸机液压回路原理图
该回路在工作过程中经常出现泵a被冲击损坏或泵的使用寿命不长的现象,经检查换向阀正常换向,溢流阀也能正常溢流,其他液压件能正常工作。
经分析认为,泵a被损坏与泵a的出口处压力超出泵的最高压力有关。
电磁阀未通电时,泵a处于卸载状态,此时泵a出口压力最低。电磁阀通电时,泵出油口与总油路相通,由于有溢流阀和压力继电器,此处的压力也不可能升的太高,那么问题极有可能出现在换向过程中。电磁换向阀在换向过程中存在着过渡过程,即从左位到右位换向过程中p、a、b、t油口存在着不同的通断关系,检查此换向阀的过渡机能为图2所示。在换向过程中,泵a的出口被瞬时封闭压力瞬时升高,泵被冲击损坏。

图2 原电磁换向阀机能符号
经过如上分析并查阅了国内外的电磁阀产品样本,在压铸机上换上了如图3所示过渡机能的换向阀。

图3 更换的电磁换向阀机能符号
即泵的出口在换向过程中仍和t腔相通,通过这样的改造,泵被冲击损坏的现象减少了,但泵的使用寿命不太长,更换了不同厂家的换向阀,此现象没有根除。
笔者分析,此泵为低压大流量,在过渡过程中从p腔到t腔存在着节流,通过阀的流量只为阀额定流量的3%~6%,其余的流量无法溢流,会引起瞬时压力升高;另外阀换向也需要时间,例如北京液压件厂的4we10电磁换向阀,电磁阀断电换向时间交流电磁阀为40~60 ms,直流电磁阀为50~70 ms。
由于阀的加工精度、弹簧制造精度、电磁铁响应精度方面的原因,以及阀使用中的油液黏度、清洁度、温度等方面影响,换向时间可能比厂家样本中提供的值更长,使泵在换向过程中承受很长时间的高压,影响泵的使用寿命。
根据上面解决问题的经验,将液压回路做了如下改动,原理如图4所示。

图4 改动后的液压回路
在此回路中,电磁阀未通电时,泵a处于卸载状态,通过单向阀与主油路隔离,使主油
路不受电磁阀卸载的影响。当电磁阀通电时,泵a向系统中供油,电磁换向阀的过渡机能是p、a、b、t全部相通,且能通过泵a的全流量,电磁换向阀换向过程中压力就不会升高。通过这样的改造,再没有出现泵a被冲击损坏的现象,使用寿命也能达到正常的状态。

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