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催化重整装置加热炉改造

作者: 来源: 发布时间:2018/2/11 16:12:47  点击数:523
摘 要:通过对催化重整装置四台圆筒炉的瓦斯喷枪进行改造,h102、h103对加热炉辐射室喷涂高温辐射涂料,有效地降低了炉膛温度和排烟温度,减少了瓦斯用量,提高了炉子的热效率;对重整三合一加热炉辐射室衬里进行了更换,有效地降低了炉壁表面温度。
关键词:催化重整装置;加热炉;改造
l 存在问题
1.1 原燃氢火嘴喷枪不能满足烧瓦斯的要求
1999年6月,考虑到催化重整装置开工后,氢气无法平衡,我们与洛阳石化工程公司设备研究所合作,设计开发出了新型sug系列富氢燃气燃烧器,将7台加热炉的70个燃烧器进行了改造,较好地解决了富余氢气的去向。2001年3月,我厂80万t/a催化柴油加氢装置建成投产,氢气紧张,重整加热炉全部改烧管网瓦斯,原来的燃氢火嘴的喷枪不能满足生产的要求,出现了火焰长、燃烧无力、易脱火、易抽灭等问题,严重影响了装置的安全生产。
1.2 圆筒炉h103负荷变大
由于预处理流程调整后,h103炉负荷增大。2001年10月,预加氢负荷提到80t/h后,h103炉膛温度高达780℃,瓦斯流量远远超过设计值,造成汽提塔底升温受限,严重影响装置加工量。
1.3 三合一加热炉辐射室炉壁表面温度高
该炉子辐射室衬里下部为耐火砖,上部为多层陶纤块,通过保温钉固定在炉壁上。由于耐火砖墙开裂,陶纤层脱落、开缝,保温钉外露,造成炉壁下部表面温度在70~120℃,上部温度在60~70℃,防爆门、人孔门周围温度在190℃左右。
2 改造情况
2.1 瓦斯喷枪的改造
2002年5月,我们对四台圆筒炉的喷枪进行了改造。通过改变喷枪开孔的尺寸和方向,增大燃气流与空气流夹角,并在喷枪头部增加了一个稳焰罩,降低瓦斯流速,强化与空气的混合。开工后,火焰明显变短,消除了火焰无根、易抽灭的现象,解决了h101燃烧不充分、易闪爆的问题,大大提高了炉子的操作弹性,瓦斯阀后压力在0.03~0.125mpa之间均能较好地燃烧,h103处理能力明显提高。
2.2 三合一加热炉辐射室衬里改造
2002年5月,我们对三合一炉辐射室衬里进行了更换,将原有的陶纤块、耐火砖和保温钉全部拆除,对炉壁人工除锈,重新焊接“z”型保温钉,呈正方形排布,将普铝(高铝)纤维棉填入喷涂机,通过输棉管送到枪头喷出,将结合剂用高压泵同时送到枪头喷出,结合剂与纤维棉在空中混合后喷敷在炉体上,整复衬里表面后喷涂表面固化剂。其中,2m以下炉墙保温钉高160mm,间距3000mm×300mm,喷涂纤维棉为160mm的普铝层+50mm的高铝层;2m以上炉墙保温钉高140mm,间距350mm×350mm,喷涂纤维棉为140mm的普铝层+50mm的高铝层,两层之间绑扎一不锈钢丝网。整个喷涂过程采用自上而下,一层层喷涂,总工程量为105m3,施工周期9天。
2.3 h102、h103辐射室喷涂高温辐射涂料
由于h102、h103负荷增大,为了进一步提高处理能力,我们采用在h102、h103辐射室衬里表面喷涂高温辐射涂料,增加了炉壁的黑度,加强了炉子辐射传热,降低了炉子排烟温度,减少了瓦斯用量,提高了炉子的热效率。
3 改造前后情况对比及效益分析
加热炉瓦斯耗量与炉子的操作状况、炉子负荷、瓦斯压力和组分关系较大,为了便于比较,我们选取预加氢进料为68t/h,操作状况、瓦斯压力和组分较接近的2002年4月25日(改造前)和9月7日(改造后)的操作数据进行分析,见表1。
表1 四台加热炉改造前后数据对比
项目进口温度℃出口温度℃进出口温差℃进料量t/h炉膛温度℃炉底温度℃排烟温度℃瓦斯用量nm3/h
h101改造前1681746149621459236595
改造后16118120149694449235578
h102改造前2503005068724692342478
改造后2552994468710945334442
h103改造前21122514129721559384550
改造后20822921129720515375501
h104改造前2172258130680454365447
改造后2192289130690458374419
3.1 h101改造前后对比
由表l 可见,改造后h101进出口温差从6℃增加到20℃,炉子负荷增大,炉膛温度升高43℃,炉底温度、排烟温度变化不大,而瓦斯用量减少了17nm3/h。这说明更换瓦斯喷枪后,燃烧状况得到了改善,炉子处理能力和热效率得到了提高。瓦斯密度按0.746kg/ nm3 (下同)计算,每年可节约瓦斯lllt,折合人民币16万元。2个月即可收回全部投资。
3.2 h102改造前后对比
由表1可见,改造后h102炉膛温度降低了14℃,炉底温度降低了47℃,排烟温度降低了8℃,瓦斯用量减少了36 nm3/h。这说明更换瓦斯喷枪后,燃烧状况得到了改善,火焰中心温度上移,炉底温度明显降低,而辐射室喷涂高温辐射涂料后,提高了辐射传热效率,有效降低了炉膛温度、排烟温度和瓦斯用量。每年可节约瓦斯235t,折合人民币35万元。2个月即可收回全部投资。
3.3 h103改造前后对比
由表1可见,改造后h103进出口温差从14℃增加到21℃,炉子负荷增大,炉膛温度变化不大,炉底温度降低了44℃,排烟温度降低了9℃,瓦斯用量减少了49 nm3/h。每年可节约瓦斯320t,折合人民币48万元,而该炉子有四个瓦斯喷枪,1个多月即可收回全部投资。
3.4 h204改造前后对比
由表l可见,h204改造后在炉子进、出口温度和进出口温差略有增加、进料量不变的情况下,炉膛温度、炉底温度、排烟温度略有升高,这是因为炉子负荷有所增加,而瓦斯用量减少了28 nm3/h。这说明更换瓦斯喷枪后,燃烧状况得到了改善,炉子处理能力和热效率得到了提高。每年可节约瓦斯183t,折合人民币27万元,1个月即可收回全部投资。
3.5 三合一炉衬里改造前后的对比
重整三合一加热炉辐射室衬里改造后,炉体表面各点温度明显降低,消除了局部过热的现象,炉壁表面平均温度由81.91℃下降到60.81℃,降低了21.1℃,达到了预期目的。
将炉体表面温度从80℃降低到60℃以下,表面热损失降低1%以上,相当于加热炉效率提高1%以上。三合一炉衬里改造前燃料气用量为4500 nm3/h,改造后可节约燃料气45 nm3/h,一年可节约燃料气294t,折合人民币29.4万元,2年即可收回全部投资。另外,炉子衬里的改造,降低了炉膛温度,提高了炉子的处理能力,消除了炉壁热点温度,避免了耐火砖墙进一步开裂、坍塌的隐患,确保了炉子安全、稳定、长周期的运行。
4 结论
六联合车间四台圆筒炉瓦斯喷枪改造后,有效改善了炉子的燃料状况,炉膛温度、炉底温度、排烟温度有所降低,炉子处理能力得到了提高,瓦斯用量明显减少。三合一加热炉辐射室衬里改造后,炉壁外表面温度明显降低。
本次加热炉改造效果显著,消除了隐患,降低了装置能耗,提高了炉子的热效率。

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