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劲性微型桩在地下洞室塌陷事故中的应用

作者: 来源: 发布时间:2006/1/7 14:35:14  点击数:4501

原作者:山东建筑工程学院建工系 孙剑平 徐向东 李树明 张鑫   出处:选自《施工技术》

 

论文摘要】介绍劲性微型桩在地下洞室塌陷事故中的应用,劲性微型桩因其桩内型钢刚度大、承载力高,能克服因地基局部软弱而产生的缩颈及断桩对其承载力的影响,在地基加固及基础托换中应用前景较好。

   


济南钢铁集团总公司41号住宅楼总建筑面积为5600m2,分5个单元,在o13.gif (73 bytes)o14.gif (74 bytes)轴线处设伸缩缝1道,建筑平面如图1所示。主体为6层砖混结构,钢筋混凝土条形基础,基础埋深-2.25m,1996年建成使用。

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图1 建筑平面及防空洞位置

        1998年8月发现该建筑物外纵墙窗台下多处出现斜向裂缝,该楼东侧1、2单元明显向北倾斜,建筑物在伸缩缝处明显错出,檐口错位达70mm,顶层出现暖气及自来水管道拉断现象。

1 建筑物检测结果

  为查明建筑物倾斜原因,掌握建筑物沉降及倾斜的发展速度,为建筑物加固提供可靠资料,对建筑物进行了以下几个方面的检测。

    1.1 补充地质勘察
  在建筑物外共钻孔32个,发现该建筑物东侧1、2单元下有1个废弃防空洞斜向穿过(见图1)。室外洞顶距地面约7.5m,洞高一般为1.7m,洞宽约2.0m。由于防空洞未做任何防护处理,其顶部已经塌落,且建筑物外北侧已有一处塌落至地面。
  本次勘察揭露土层共分5层,自上而下为:①杂填土,灰褐色,可塑,湿,厚为1.4~1.8m;②黄土状粉质粘土,黄褐色,可塑,湿~饱和,层厚4.9~5.3m;③粉质粘土,浅褐红色,可塑~硬塑,湿,层厚6.1~7.8m;④碎石土,灰黄色,湿,中密~密实。

    1.2 沉降观测
  经8月12日~9月4日现场观测,建筑物东侧1、2单元该段时间产生的沉降值最大为28mm,最小为15mm,建筑物沉降速度最大为4mm/d。由于时值雨季,大量地表水通过裂隙渗入防空洞,造成防空洞上部土体坍塌,建筑物沉降及倾斜发展很快。

    1.3 倾斜观测
  经9月4日现场观测,该建筑物主体结构最大倾斜值位于北纵墙o14.gif (74 bytes)轴线处(伸缩缝东侧),向北倾斜75mm,换算最大倾斜为0.41%,已超出《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)第5.2.4条规定0.4%的地基变形允许值。但没有超过《危险房屋鉴定标准》(CJ13—86)第2.5.1.1条规定0.7%的危房限值。

    1.4 建筑物裂缝
  建筑物纵墙裂缝一般出现在一层窗台角部,顶层横墙出现斜向裂缝,楼板板缝有拉开迹象。由于该建筑物整体刚度较好,这些裂缝宽度较小,一般为0.2~0.3mm,最大不超过1mm。

2 处理方案

    2.1 设计思路
  由于建筑物的倾斜已接近危房限值,且建筑物的沉降及倾斜的发展速度很快,因此首先要防止建筑物因防空洞突然坍塌而产生倒塌破坏,同时防止建筑物进一步倾斜而成为危房。由于建筑物目前的倾斜不超过前述0.7%的危房限值,且没有给居民在心理及日常生活上造成较大影响,考虑到施工对西侧3个单元居民生活的影响,综合考虑各方面的因素,决定不对其进行纠偏。

    2.2 处理方案
  (1)封防空洞端口 首先将防空洞在建筑物两端处用细石混凝土封住。具体方法是先在建筑物外有防空洞部位各钻孔9个,孔径250mm,孔距750mm,梅花形布置,要求孔底达到防空洞下的原状土层。然后采用坍落度为120mm的C15细石混凝土向孔内灌注,直到灌满为止,将防空洞在建筑物进出口处堵死。
  (2)劲性微型桩托换 由于雨水造成防空洞内塌陷,土体较软,为防止该部位产生缩颈或断桩,决定采用劲性微型桩,微型桩内配I10,采用压力灌注水泥砂浆(注浆压力为0.4MPa)形成桩身。
  (3)压力灌浆 由于微型桩灌注水泥砂浆颗粒较粗、压力较小,防空洞及其上部塌陷土体不能有效加固,为防止该部分土体对微型桩产生负摩阻力。因此,当微型桩施工完成后,再采取压力注水泥浆的方法将防空洞及其上部松动的土体予以加固。具体做法是在已探明的防空洞部位钻注浆孔,间距为1.0m,孔深至防空洞洞底,成孔后放入注浆管,压力灌注纯水泥浆,注浆压力为1.5~2MPa。

3 微型桩加固设计及施工

    3.1 微型桩加固设计
  考虑到防空洞上部土体已经部分坍塌,因此在微型桩设计时不考虑防空洞以上部分土体的侧摩阻力,也不考虑防空洞部位桩间土的承载力。设计桩径为220mm,微型桩深入防空洞下4.5~5m,为减小沉降,要求桩端进入碎石土0.5m。
  微型桩单桩竖向极限承载力按下式计算[1]

Quk=u∑qsikli+qpkAp

  由于微型桩采用的是压力注浆,部分浆液渗入桩周土体,其侧摩阻力及端阻力均有提高。根据作者以往工程的实测结果所积累的经验,在本项工程中,将粉质粘土的侧摩阻力提高15%,碎石土的侧摩阻力及桩端阻力提高25%。计算出微型桩单桩竖向极限承载力为420kN。
  为保证可靠传力,桩顶做承台与原基础形成整体。微型桩平面布置及剖面如图2所示。

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2 微型桩平面布置及剖面

        3.2 微型桩施工
  微型桩施工首先在沉降较大的北纵墙开始。为缩短施工工期,共有4XJ-100地质钻机同时施工。为防止施工引起建筑物产生附加沉降,微型桩成孔均采用干成孔,桩孔施工间隔进行。当微型桩孔遇到防空洞时,为防止防空洞底部塌落的松散软土塌入下部桩孔,在该部位反复提钻取土,成孔后应立即安放工字钢,将注浆管插至孔底,采用压力灌注水泥砂浆,水泥砂浆配合比为:水泥∶砂∶水∶减水剂=10.60.350.02,注浆压力为0.4MPa,直至灌满为止。砂浆试块28d的平均抗压强度为48MPa
  在微型桩成孔过程中,发现防空洞在建筑物下有一分支沿北纵墙向西延伸,同时发现防空洞走向与原来估计的有所不同,根据具体情况,及时变更设计增加了微型桩的数量(见图2)。另外发现,防空洞在建筑物下的塌落程度比外面要严重,有的部位已塌落至基础底面,大部分已塌落至基础下23m
  为保证桩承台与原基础连接紧密,将原基础表面凿毛,冲冼干净后,刷界面剂。同时在原基础上,每隔400mm打直径30mm、深200mm的锚孔,梅花形布置,灌M20膨胀水泥砂浆后,插入长450mm、φ16插筋。

4 加固效果

  本工程199897日~1025日共打微型桩110棵,灌注水泥砂浆近100m3,水泥浆42m3
  在加固过程中,不间断地对建筑物进行沉降观测,观测结果表明,微型桩完成后,建筑物沉降未见发展,证明加固效果良好。


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